矿热炉炉衬渗铁的原因分析及处理方案

2019-01-07 13:37 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

某厂的锰硅矿热炉炉底用高熟料粉找平,上铺石棉板,第一层铺高铝砖,再铺5层粘土砖,炉底砖与炉壳之间填充耐火颗粒,再铺三层高铝砖,砖缝用耐火粉料填实,炉墙靠近炉壁紧贴一层硅酸铝纤维毡,再用高铝砖温砌2米高,完成后,铺炉墙环形碳砖,碳砖与炉墙间的缝隙用低水泥刚玉料浇注,炉口采用半石墨碳化硅砖砌筑。

锰硅矿热炉渗铁过程

依据烘炉曲线图及烘炉方案,点火烘炉,历时烘炉12天,炉底下层排气孔有火苗冒出,且有少量焦油渗出,表明炉衬大量水分已经排出,自培碳砖焙烧满足烘炉曲线及烘炉方案要求。电炉投料运行后,炉况主要分为两个阶段,第—阶段炉温较低,合金含硅较低,基本在17%以下;有电极下插困难现象;排渣出铁尚可,分别在炉内有两次大翻渣,造成设备局部漏水,其他正常。第二阶段存在电极压放继续严重偏少现象;存在炉盖温度约每2-3天上升100℃现象,约在500-600℃范围;存在炉底温度较快提髙,约提搞120℃以上,最髙温度在1200℃左右,热电偶烧损;存在出铁流槽积渣较多现象;合金含硅逐步提髙,电流超过额定值,出铁不顺利,在拆装损坏的炉底热电偶时,热电偶安装孔距炉底板300mm处发红,发现有一小铁块掉出,该处有渗铁现象。

矿热炉渗铁的原因分析

分析原因:

①自焙碳砖理化指标是否能够达到国家标准;

②砌筑时,缝隙未达到砌筑要求,部分耐火砖存在返工,其余砌筑质量能否达到砌筑要求;

③烘炉时,加入木材及焦炭较多,升温过快,整个炉体温度急速上升;

④操作上强插电极,提高电压;

⑤电流超过额定值,无功大大超过有功,功率因数在有补偿的情况下约在0.3左右波动;

⑥电极下插困难,在前期停加白云石,增加焦炭,后期减焦炭并附加无炭料;

⑦采用髙A1203渣型是极不合适的,髙熔点炉渔将收缩坩埚、电极难插、排渣不易,排干净,将加剧炉况恶化;

⑧两次大的翻渣对炉衬的冲击。

矿热炉渗铁的处理措施

处理措施有:

①适度调低炉料配比中的Mn/Fe比,增大炉料中铁元素将有利于消化炉底积存的炭化桂;

②采取排碳,料批中原考虑8^10%的排碳可降至5%,并随时根据出铁排碳的增加而恢复正常料批;

③适度提高料批中碱度,降低排渣难度;

④适时推高电压,突然提髙电压会进一步加剧炉口温度上升;

⑤在技术管理人员在场的情况下,可偶尔地在出铁后期釆用停电插电极,将坩埚区的半熔融的炉料挤出去,同时加强炉口拉排渣;

⑥调整焦炭品质,采用兰炭和焦炭按一定的配比共同使用,增加比电阻;

⑦电流控制在额定值以内;加强炉口拉排渣;

⑧在电极不明显上涨的情况下,适度延长出铁周期,以提高炉温。

经多方共同努力,探讨分析,实践证明,炉况有了很大的回转,出铁顺利,锰硅合金产量有所提髙,其品质得到保障。


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