山钢济南分公司炼铁厂三“管”齐下降成本

2017-01-25 09:25 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

去年,山钢股份济南分公司炼铁厂通过精准对标、精益管理,在系统稳定、结构优化、挖潜增效上下功夫,在炼铁的成本控制方面实现了新的突破。该厂去年全年平均吨铁成本比公司考核目标低92.18元;与2015年相比,吨铁成本降低了136.57元。

生产稳定开拓降本新空间

该厂把系统稳定高效作为降本工作的重中之重,以高产、低耗、低成本冶炼为核心,完善工艺技术路线。

该厂1750立方米高炉以“大风量操作、平台漏斗布料、大矿批冶炼”三项技术突破为手段,从实际冶炼条件出发,实施差异化的高炉操作与技术管理,其高炉利用系数、燃料比等主要技术经济指标在全国同类型高炉中达到领先水平;3200立方米高炉以送风制度与布料制度的合理匹配为核心,在对送风制度进行大幅调整的同时,对上部装料制度同步进行攻关,在降低燃料消耗方面取得较大进步,达到了开炉以来的最低水平。

该厂对设备实施全员点检和精密专业点检相结合的制度,3座高炉均实现了5个月以上的大计划、长周期检修目标,为高炉的稳定高效生产创造了条件;全年高炉共产铁643万吨,同比增加产量67万吨。

优化结构赢得降本新优势

该厂在原燃料供应紧张的情况下,坚持“主流矿、少料种、保接续、稳结构”的原则,科学调配“食谱”,加强配煤、配矿经济性、合理性和适用性研究。

该厂开发应用盐迪粉、罗伊山粉、毛里塔尼亚粉等低价优质资源,与塞拉利昂矿搭配使用,保持烧结配矿的低成本优势,全年共使用低价优质资源125.79万吨,创造经济效益3500万元;减少矿粉品种,成功实现了高比例澳粉的配矿和烧结生产,进一步降低了粉矿库存、减少了资金占用。

另外,该厂以降低球团矿比例为核心,增加烧结矿和块矿配加比例,优化高炉炉料结构,1750立方米高炉、3200立方米高炉块矿使用比例分别比上年增加7%、5%,1750立方米高炉取消了高炉辅料的使用。该厂加大喷吹煤结构优化力度,实现用焦灰替代喷吹煤,每年创效1200万元;通过对炼焦煤煤种矿点、配煤结构进行持续优化,有效降低配煤成本,去年配煤成本同比降低14.7元/吨。

挖潜增效注入降本新动力

该厂与山东莱钢永锋钢铁有限公司对标,查找在能源、费用方面存在的差距,以推进内部市场化工作为抓手,找准突破口,重点在提高生产效率,降低燃料和能源消耗上做文章,实施精益化管理。

该厂细化能源成本,对工序用能潜力环节进行系统梳理,以项目团队的形式,启动涉及五大系统的15个能源降成本项目。经过努力,该厂有效切断近百个压缩空气使用点,每年降低费用1346万元;通过除尘风机操作优化来降低电耗,每年节省费用346万元;组织开展降低320平方米烧结机点火煤气消耗试验攻关,每年创造经济效益253万元;成功使用热风炉废气来替代高炉煤气烘干原煤,每年可节省煤气成本521万元;烘块系统全部用于替代矿业加工,每年可创效3200万元。


本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权。未经许可,擅自转载、链接、转帖或以其他方式使用,mysteel保留进一步追究法律责任的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话