本钢板材炼铁厂粒化供水泵改造增效益

2016-12-22 09:26 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

通过把水泵叶轮整体直径削去60毫米,以大改小,水渣粒度明显增加,含水率降低,装载合格率由低变高。其中,11月份,板材炼铁厂水渣车间水渣外发装载合格率为72.9%,创历史最好水平。

今年以来,该厂从各工序、各环节,全方位开展降本增效工作。其中,水渣车间作为辅助工序,根据本钢集团及厂部要求,结合自身实际,围绕降低成本、节约能源、提高装载合格率等方面问题,坚持内部挖潜,组织专业技术人员、生产骨干认真分析研究,寻求解决问题的最佳途径。经过现场实际调研及各项参数对比,水渣车间逐渐发现制约这些问题的主要因素是水渣粒化压力较高,导致水渣粒度过细。水渣含水率高,既影响装载合格率,又浪费新水,造成能源消耗增大。为此,该车间积极与厂生产科、机动科联系沟通,提出通过设备改造,降低粒化水压,从而提高水渣粒度,满足生产稳定顺行和降本增效目标实现的双重目的。此项工作得到了该厂领导的大力支持,生产科、机动科在人力、物力、总体协调等方面给予大力配合,水渣车间全力投入到设备改造及试验工作中。

为了更好地降低水渣粒化压力,最大限度节省设备改造投资,该车间经过仔细研究,最终制订切削水泵叶轮的改造方案,通过参数对比及计算,要求修复厂家将原有直径为660毫米的叶轮,切削为直径600毫米的叶轮,整体直径削去60毫米。经过一周的加工及重新组装,改造后的叶轮上机进行了试验,压力由原有的0.25兆帕降至0.18兆帕,粒化槽水位保持在2米左右,达到预期目标,一次试验成功。

通过粒化降压力试验的成功,水渣粒度得到明显的增加,含水率得到了有效控制。以往,在实际运行中,水渣含水率在25%左右,高于原设计水渣含水率在20%以下的目标,六号高炉西渣一号粒化泵经过改造后,含水率最低可达至13%。根据实测含水率,此项改造达到了预期目的,为节约新水做出了突出贡献。同时,水渣含水量也得到了有效控制,六号高炉区域装载合格率稳步提升,自8月份改造以来,从48.88%提高至67.95%,特别是11月份,已经达到72.9%的历史最好水平,为降低运输费用、树立企业产品良好形象奠定了基础。

据悉,该厂六号高炉、七号高炉区域共有8台粒化供水泵,仅有一台粒化供水泵改造后单机运行,现已改造3台并陆续上机运行,其他4台正在厂家进行切削。水渣车间将积极组织,力争在今年年末将六号高炉、七号高炉区域8台粒化供水泵改造完毕并全部上机生产,为企业实现效益最大化做贡献。


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