西昌钢钒穷尽一切办法降成本

2016-01-13 09:03 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

1月5日,一份《与河北普阳钢铁集团对比分析专题报告》,摆在了西昌钢钒总经理肖明富的办公桌上。

“原以为我们在降成本方面做得很好了,没想到一对比,我们还存在不小的差距。”肖明富说,2016年,西昌钢钒将在2015年的基础上继续加压,力争把成本做到主销售区域最低。

在降本路上,西昌钢钒从未停止前行的脚步。

近3年来,西昌钢钒年均降本增效达19亿元,吨钢人工成本处于国内冶金行业领先水平,很多经典做法让人刮目相看。

拓宽资源渠道 奔赴西北开发兰碳煤

钢铁市场需求退潮,上游煤矿等企业相继关停,而钢铁去产能化却任重道远,导致大宗原材料出现区域性上涨的诡异局面。

“供应商正是看准了行情,打死不降价。”西昌钢钒炼铁厂财务室主任袁明根说,西昌钢钒75%的成本都集中在炼铁厂。早在2014年,西昌钢钒将原煤化工厂和炼铁厂合并,以此减少内部工序环节,稳定高炉运行,提升产品质量,降低工序成本。

可是,云诡波谲的市场变化不断打乱他们前行的节奏。

“为了少亏一分钱,我们真是啥子办法都想尽了,有效果,但离预期目标还有距离。”林文康说完这句话,叹了一口气。

林文康是炼铁厂烧结工艺首席工程师,谈到矿石配比如数家珍。他与团队成员从几百次试验中,得到了最佳矿石配比方案,使烧结配矿成本大幅下降。

2014年,林文康他们去陕西榆林等地考察煤资源,意外发现当地有一种兰碳煤(俗称半焦)。块状煤送往当地小高炉,粉状煤却无人问津。

这一发现令一同考察的林文康惊喜不已。他从西北带回兰碳煤样品,经过一系列试验得出结论,兰碳煤完全可以替代西南区域量少价高的喷吹煤。然而,兰碳煤含水量低、粉尘大,所到之处“浓烟滚滚”,给运输和操作带来麻烦。林文康和他的团队通过在火车皮翻车机前设打水装置等措施,成功解决了兰碳煤的扬尘难题。

“每个月兰碳煤的使用量上万吨,每吨可以节约80元的采购成本,经济效益很可观。”林文康说,如果不是逼急眼了,谁也想不到去西北找煤,只知道死盯住西南这块蛋糕。

“逼急眼”,简简单单3个字的背后却隐藏着太多的艰辛。为拓宽资源渠道,西昌钢钒与供应公司通力协作,先后深入内蒙古、陕西、新疆等地开拓新的资源市场。

优化原燃料结构 倒逼供应商降价

工作了近20年的王建明惊讶地发现,焦煤配比是可以改变的。

“主焦煤和经济煤的比例各占50%,从我当学徒起,师傅就这样教我配料,从来没想过要去改变,观念不变很可怕。”说到焦煤配比,西昌钢钒炼铁厂焦化工艺首席工程师王建明异常激动。

因资源紧缺,西昌钢钒生产所需的大部分煤需从贵州、重庆、山西等地去采购,导致采购成本和运输成本居高不下。

成本是企业生存的根本。

按照集团公司要求,西昌钢钒强力推进原燃料结构调整,并在西昌钢钒炼铁厂成立配矿小组和优化配煤结构小组,厂长石军、厂党委书记刘学志分别任组长。

在两位组长的强力推动下,2015年1月份,该厂开始进行焦煤配比试验。在王建明看来,每一种煤的性能和人一样,有着不同的性格,搭配得当就是“龙”,搭配不好就是“虫”。

王建明和他的团队将15个煤种搭配成了一条“龙”,主焦煤配比从原来的50%降至19%,仅此一项一年就可节约成本6000万元。

对于艰辛而庞大的试验过程,王建明至今记忆犹新,“取煤、喷煤、装煤等程序全是靠人工铲,职工铲不动了,领导接着铲。”

“打胜保命经营攻坚战,必须干群一心,才能形成最强悍的战斗力。”西昌钢钒党委书记谭克建的话激励着广大干部职工。

目前,西昌钢钒的焦煤配比和矿石配比达到历史最优。因高价原料需求降低,该公司赢得了更多的话语权,倒逼供应商降价。

降低物流成本 提高火车满载率

因远离采购和钢材销售两大市场,西昌钢钒吨钢费用比行业平均水平高100元,仅此一项,每年减利达4亿元。

提高火车满载率,对降低物流成本有着决定性作用。

道理好懂,操作却很难。

曾经,一位宝鸡的用户要求钢卷单重控制在18至20吨范围。按中国铁路总公司规定,60车型中间的卷子不能超过13吨,只能采用70车型装载。

“装4个卷,超重;装3个卷,装不满,亏10吨,至少损失1500元的运输成本。”制造部钢轧室计划员苏友涛说,如果每个用户都按自己的要求订货,纵然是神仙来下计划、配合同,都难以达到火车满载率。

抓火车满载率,从优化每一份合同开始,这是西昌钢钒与国贸公司达成的共识。营销人员提前预判火车满载率,制定出冷轧产品合同重量表,说服用户按照攀钢希望的卷重订货。生产单元则从装载方案、发货配制等方面齐抓共管,避免亏吨发货。

刘云娥是西昌钢钒制造部浇钢计划管理员,自从推行火车满载率以来,她的工作量成倍增加。多出的工作量主要是制定断面浇钢尺寸,以此控制钢卷单重。因为有苏友涛设计的小程序,刘云娥对断面浇钢尺寸把控得心应手,但对火车满载率的监控却丝毫不敢放松。

2015年,西昌钢钒冷轧产品火车满载率达到90%以上,热轧产品火车满载率提升了11个百分点,节约运输成本5000万元。

保生存共奋进 多点发力降成本

2014年元旦,因西昌钢钒收回了部分协力岗位,导致部分协力人员及家属围堵了公司办公楼。

面对重重阻力,西昌钢钒依然坚定不移地推动人力资源优化工作。目前,该公司吨钢人工成本仅为95元,领先国内冶金行业。

不只是人工成本行业最优,以精益六西格玛管理助推管理降本、减少质量波动,也是该公司的一大亮点。2015年,该公司实施31个黑带项目,项目总体降本7000多万元。

在降本过程中,西昌钢钒各级纪委充分发挥作用,聚焦主业,融入中心开展工作。西昌钢钒纪委书记顾智忠说,2015年,该公司各级纪委围绕生产经营,开展了“原燃料及备品备件质量、数量验收监察”等20项效能监察,节约成本8662万元,创造效益554万元。

业绩的背后,是干部“主动而为、奋力而力、有效而为”的具体诠释。

面对人少、活多、异地工作、两地生活等困难,该公司各级干部冲在了最前沿。领导干部轮流值班,苦活累活带头干。“陪孩子过‘六一’”、“帮爱人换换水管”、“病了有人倒杯水”……这些看似平常的琐事,却成了很多干部职工的奢望。

不怕困难重重,只怕信心丧失。

在全体干部职工的拼搏与奋斗中,西昌钢钒高炉利用系数、炼铁金属收得率、炼钢全流程钢铁料消耗、标准钒渣产渣率、热轧成材率等指标均显著优化,清洁氧化钒工艺成本优势凸显。

面对2016年更加严峻的经营形势,西昌钢钒激励干部职工“活下去才是硬道理”!

在钢铁市场的“寒冬”里,西昌钢钒再一次踏上了新的征程……


 



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