昆钢新区:2500m3高炉长期休风实践

2014-07-24 08:44 来源: 我的钢铁网
摘要 本文对昆钢新区2500m3高炉两次长期休风实践进行了总结,通过总结,指出了大型高长期休风的注意事项,为类似休风提供了有益参考。
关键词 长期休风 保温措施 冷却调剂
1 前言
新区分公司1号高炉,有效容积2500m3,设有30个风口,三个铁口;使用皮带上料,改进型并罐式无料钟炉顶;采用与铸铁冷却壁相结合的薄壁炉衬结构(1~4段,铸铁;5~8段,铜;9~14段,铸铁),配备联合软水密闭循环冷却系统;拥有3座顶燃式热风炉;并采用调压阀组+TRT顶压调控技术。
新区分公司1号高炉,于2012年6月26日投产,投产以后炉况顺行程度良好,各项经济技术指标处于合理水平(见表1)。
表1 新区1号高炉2013年1~8月主要技术经济指标

月份
利用系数t/(m3·d)
冶炼强度t/(m3·d)
入炉品位
%
焦比
kg/t
煤比
kg/t
风温℃
富氧率
%
1月
1.622
1.032
54.57
403.313
143.812
1077
0.49
2月
2.117
1.125
53.84
401.110
155.439
1136
0.69
3月
2.137
1.132
53.79
386.648
153.299
1154
0.58
4月
2.035
1.108
53.50
399.396
136.621
1148
0.67
5月
2.248
1.145
52.46
375.537
170.432
1176
1.72
6月
2.172
1.109
52.46
379.868
157.708
1174
2.05
7月
2.155
1.167
52.31
384.795
165.271
1182
2.18
8月
1.660
1.072
52.31
375.956
178.976
1184
1.82

2 两次休风的原因及持续时间
由于昆钢新区处于单系统运行状态,高炉投产以后被迫经历了两次时长超过5d的长期休风,这在全国同类型高炉中并不多见。现将两次休风原因及时长列于表2。
表2 休风时长及原因明细表

时间
时长
原因
2013年1月
5.09d(7331min)
配合烧结机、转炉检修
2013年8月
6d(4302min)
配合烧结厂更换主抽风机电机

3 休风情况
3.1 2013年1月休风情况
2013年1月10日2:05,退全焦负荷(2.90),缩矿批至42t。3:00(41批),加休风焦6批(14.5*6=87t)带硅石7t,隔四、五再加4批焦(14.5*4=58t)带硅石4t,合计加焦145t,硅石11t。
7:20,停氧、停煤,降风温至1000℃。8:00,打开2号铁口,与5:35打开的3号铁口平行出铁。8:30炉门大吹,开始减风。8:45,高炉休风完成。休风后料线3.0m。休风炉温及渣铁成分见表3。
表3 1月休风炉温及渣铁成分,%

成分
[Si]
[Ti]
MgO
Al2O3
R2,倍
PT,℃
3号铁口
0.31
0.079
9.23
11.29
1.03
1463

3.2 2013年8月休风情况
2013年8月15日12:30,停止使用钒钛球团矿。13:00(123批),缩矿批至42t,退负荷至3.50,同时改配比为烧结矿69%(原为72%),球团矿31%(原为28%)。13:00,加休风焦46.4t,带硅石5t;14:00,再加休风焦34.8t,带硅石4t。合计加焦81.2t,硅石9t。
16:30,打开3号铁口与15:00打开的2号铁口平行出铁。16:40,2号铁口大吹,封炉门后于17:00再次打开,平行出铁。17:40,两铁口放吹,开始减风。17:50(161批),煤粉喷净,停氧、煤,高炉切煤气。18:00,高炉完成休风。休风后料线2.2m。休风炉温及渣铁成分见表4。
表4 8月休风炉温及渣铁成分,%

成分
[Si]
[Ti]
MgO
Al2O3
R2,倍
PT,℃
2号铁口
0.53
0.295
8.14
10.90
1.21
1459
3号铁口
0.50
0.237
7.91
11.00
1.20
1435

4 复风情况

4.1 2013年1月复风情况
复风堵风口10个,进风面积为0.2124m2,风速220~230m/s。1月15日,10:56复风,料线4.0m。11:10料动,之后下料顺畅。13:50,组织3号铁口出铁,14:16,渣铁顺利排出。复风后前两炉铁炉温及渣铁成分见表5。
表5 1月复风后前两炉铁炉温及渣铁成分,%
[Si]
[Ti]
MgO
Al2O3
R2,倍
PT,℃
14:16~16:42
3.80
0.398
10.00
12.92
1.18
1331
19:32~20:50
1.27
0.280
9.42
12.14
1.13
1381
4.2 2013年8月复风情况
复风堵风口10个,进风面积0.221m2,风速为220~230m/s。8月21日,17:46复风,料线4.0m。复风后料一直不动,20:00,坐料(1.7~2.9m),之后料动逐步正常。
21:00,开始第一炉铁的出铁工作,预计使用3号铁口,钻杆开尽后,不见渣铁流出,使用氧枪烧炉门,连烧5根后,只有炽热焦炭吹出,意识到出现渣铁无法正常下达炉缸的情况。此时炉内受风、料动、压量关系良好。因3号铁口在休风前仅投用两天,考虑可能为3号铁口处炉缸不活跃,遂组织2号铁口出铁。钻杆开完,同样不见渣铁。
从两铁口煤气喷出情况来看,风口与铁口相通,预计有少量冷凝渣铁在风口下方与铁口之间,故决定两铁口同时利用氧枪平烧孔道,为渣铁下降缩短落差和提供空间。23:18,3号铁口在持续烧氧下渣铁逐渐流出,并渐趋平顺,遂停止烧氧操作,并封堵2号铁口(未见渣铁)。
此后,连续5炉均使用3号铁口出铁,随着风口的逐步打开,至22日15:25分,决定投用2号铁口,渣铁顺利排出。复风后前两炉铁炉温及渣铁成分见表5。
表6 8月复风后前两炉铁炉温及渣铁成分,%
出铁时间
[Si]
[Ti]
MgO
Al2O3
R2,倍
PT,℃
23:18~0:18
1.77
0.210
7.79
12.55
1.10
1324
1:45~3:40
1.79
0.335
7.73
12.31
1.12
1415
5 经验总结
两次长期休风高炉均未出现较大事故,并且炉况恢复较快,基本均为3d时间就恢复至休风前水平。但事后来看,还有些不尽人意的地方,因而作出如下总结,为今后出现类似情况提供参考。
5.1 保温措施分析
5.1.1 风口密封工作
2013年1月,安全休风后,先用有水炮泥堵严全部风口,在炉顶点火完成后并确认风口无异常后,拆下风口吹管,采用泥-沙-泥的方式封堵风口。
2013年8月安全休风后,只用有水炮泥进行封堵,只到第二天发现料面下降较快,炉顶煤气火过旺时,才采用泥-沙-泥的方式重新封堵风口。
由休复风料线可以看出,两次休风风口密封效果相差较大,这也是影响复风后料动及渣铁排放顺利的重要因素。
因而,建议休风超过72h时,应考虑拆除吹管,采用泥-沙-泥的方式封堵风口。
5.1.2 冷却制度的调整分析
2013年1月10日上午休风时,高炉冷却水量4200 m3/h,进水温度41~43℃;11日,减水量至2900 m3/h;12日,减水量至2700 m3/h;13日,恢复水量至2900 m3/h;14日,减水至2700 m3/h,15日下午复风后,水量恢复至4200 m3/h。
2013年8月15日下午休风时,高炉冷却水量4350 m3/h,进水温39~40℃;16日,水量减至2750m3/h;17日减水量至2450 m3/h,19日减水量至2000 m3/h ,并调整进水温为43~45℃。直到8月21日复风后,水量恢复到4000 m3/h。
由于新区高炉为联合软水密闭循环冷却模式,这就很容易使得休风后炉缸冷却强度偏大,从而造成炉缸热量损失较大。
两次休风前后炉底炭砖与陶瓷杯垫间中心温度变化见表7。
表7 两次休风前后炉底炭砖与陶瓷杯垫间中心温度变化,℃
1月
1月7日
1月14日
1月17日
1月21日
662
649
616
660
8月
8月12日
8月21日
8月26日
9月2日
9月11日
685
619
610
563
684
由表7可以看出,2013年1月休风后用了半个月的时间炉缸温度恢复到原有水平,而2013年8月休风后用了一个月的时间炉缸温度恢复到原有水平。比较两次冷却制度的调整可以看出,8月休风后水量调整力度明显高于1月,但炉缸热量损失更大,综合分析主要影响因素应该为水温的控制。因而,建议再遇到相同情况时,应及时调整冷却水温度。
5.2 选择合适的加焦位置
由于8月份的休风时间大大超过计划时间(原计划为3d),因而休风焦在休风时到达的位置不够低,只到达炉身下部。而且,1月份的休风较为保守,高炉退至全焦负荷,而8月份的休风,负荷只退至3.5。8月份复风后,因为料动较差且风温过低,喷煤时间较滞后。这就造成渣铁排放困难,直到休风焦到达炉缸,炉况才得以恢复。
因而,建议在今后的长期休风中,可以考虑适当的降低加焦位置,用于改善料柱的透液性、透气性,并能及时补充炉缸的热量损失。
5.3 做好热风管路的保温工作
由于新区是单系统作业,因而休风期间热风炉均使用柴油烧炉,进行保温。从两次休风情况来看,热风炉本体各处温度均未出现较大波动,但复风时风温都很低。分析其原因应该为:热风管路热量损失较大,热风热量无法快速传递到高炉所致。
总体来看,1月复风风温要高于8月。因而,建议下次休风时仍采用拆下吹管、安装盲板的方式做好热风管路的保温工作,同时要密切注意倒流的控制。
5.4 负荷的选取
对于单系统作业的高炉来讲,不可控因素较多,因而建议长期休风还是应该退成全焦负荷。
5.5 做好出铁前的准备工作
复风前炉前的准备工作没有做到位,对8月份复风后炉况的恢复速度影响较大。类似这种超过5d的长期休风,出铁前还是应该做好以下工作:复风后立即打开铁口,使之喷吹煤气并点火,直到见到焦炭喷出后才堵上铁口,然后等待放铁时间的到来。同时,可以适度调小铁口角度,这样有利于加热炉缸和冷渣铁的顺利排出。
6 结语
昆钢新区2500m3高炉两次长期休风实践进行了总结,两次长期休风高炉均未出现较大事故,并且炉况恢复较快,基本均为3d时间就恢复至休风前水平。但还有一些经验教训值得吸取和改进。

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