如何对旧退火炉改造

2012-10-17 08:34 来源: 我的钢铁网

某厂有一台已使用十五年的燃油台车式退火炉,主要用于抽油机钢件的热处理。由于建造时间早,受当时设计理念和用料的限制。炉墙选用了重质高铝砖砌筑,炉顶采用重质高铝砖吊掉结构,设计时没有保温层,燃烧系统为直喷式燃烧器,通风系统不完备,使得退火炉炉内压力不足,使得退火炉耗能增大、散热快、蓄热慢、冒黑烟、不能完全燃烧、热损失严重等缺陷。

从而造成该退火炉能源利用率低、对周围环境污染、油料浪费、升温时间长、炉体易损等缺陷,为此对其进行改造。由于,要求改造在一个中修期完成,对炉子的结构不能作较大改变,故采用耐高温陶瓷纤维模块及全新的燃油喷雾燃烧技术。将原炉面板及燃烧器两侧壳板拆除,退火炉采用钢板及角钢焊接成型加固。将原炉衬重质高铝砖拆除,用新型节能耐高温陶瓷纤维模块,在其炉壁上加焊固定折叠纤维,折叠块具有抗氧化、蓄热、保温良好、热损失少、维修方便等优点,与耐火炉衬相比节能20%~30%。将原顶部重质高铝砖及角钢拆除,用钢板制成“V”型槽钢体焊接成弧顶,在其顶部增加六根纵向加固梁,与炉面板、顶板,炉体四周点焊加固增加强度,有效防止顶部在安装后炉衬下坠。顶部采用新型节能耐高温陶瓷纤维模块。将原台车炉曲封体拆除,在台车体上增加二道砂封体,采用钢板及角钢焊接料焊接而成,台车体采用特制高铝砖砌筑,砌筑时尽量减少与炉体之间的间隙。

加固炉门,在炉门四周用角钢加固,炉门内安装新型节能耐高温硅酸铝陶瓷纤维折叠块,安装时将折叠块外凸炉门角钢四周10cm作为封面,当退火炉炉门体靠自重沿导轮下滑即位后,与炉面板挤压形成良好的密封,有效防止散热。燃烧系统管路改造,由于长期使用管路老化,炉内气压不足,故重新布置管道,增加输油金属软管、供气金属软管、燃油调节阀、空压机,增加压缩空气管道系统。采用全新的燃油喷雾燃烧器,具有压力雾化结合高压内混合动雾化方式,使燃油雾化颗粒细,能与助燃空气实现最佳端流掺泥,以实现高效燃烧。

不易堵塞,不结焦,火焰的长度形状、温度等容易控制,燃烧完全,不冒黑烟。该炉经过规定的烘炉工艺并经一个月的生产实践监测表明,退火炉改造是非常成功的,达到甚至超过了设计改造指标的要求。增加了产量,提高了产品质量。改造后炉子保温性能好,升温时间快,加工周期短,产量增加了,同时炉内温差大幅度减小,产品质量可靠。降低了成本,总效率明显提高,节油效益是非常显著的。


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