首钢京唐炼钢日产首次达到设计水平

2011-11-11 08:46 来源: 我的钢铁网

11月9日,首钢京唐炼钢以冶炼88炉、日产2.5304万吨钢水,超计划2264吨的优异成绩,创投产以来最高纪录,并首次达到设计水平。据统计,11月份截止到9日,累计产钢19.2408万吨,比计划超产3708吨。自动化炼钢率创出95%以上的好水平。

炼钢作业部职工以实际行动落实中央领导指示精神,努力开创工作新局面。为确保生产稳定运行,该部采取多项措施提高设备保证能力,在脱磷加料跨和脱碳加料跨各新增一台天车,消除等废钢、等半钢包现象。同时改进清理炉下操作,通过稳定转炉装入量、优化氧枪枪位、供氧压力流量等措施,减少吹炼过程的喷溅。他们还将每班清理一次炉下,改为每天清理一次,并将炉下清理与补炉操作同时进行,使一炉转炉每天挤出60分钟炼钢时间。

为降低炼钢工序成本,炼钢作业部将总成本指标以货币形式划分到各作业区,包死基数,实行成本否决。炼钢专业技术人员大胆改进工艺,用成品低的原料替代成本高的原料,用普通硅铁替代碳化硅,作为转炉调温剂,使入炉矿石量比上月提高1.05吨/炉,节省成本4.7元/吨钢。同时提高铸机恒拉速比率,炼钢生产调度按照均衡生产组织模式进行安排,有效地保证各工序间控制,确保连铸中间包温度合格率达到90%以上。他们还强化转炉终点稳定控制,利用滑板挡渣技术,为精炼工序控制、脱氧、升温操作创造了条件,提高了钢水的洁净度,使高拉速状态下的恒拉速率达到了80%的较高水平,为完成钢水产量指标奠定了基础。

转炉副枪是实现自动化炼钢的重要设备,为提高副枪的利用率,该部成立了专题攻关组,大胆对副枪的设备、控制软件等进行优化和改造,开发出了适应“半钢”冶炼的情景模型,对副枪平台、提升小车、探头料仓、氮气吹扫等设备进行了10多项技术改造,解决了探头卡仓、信号不稳定等设备问题。通过增加副枪存放架,使副枪更换时间由150分钟缩短至90分钟,提高了系统的稳定性,为提高自动化炼钢率创造了条件。


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