武钢:高炉长寿顺行中的耐火材料

2010-08-16 08:52 来源: 我的钢铁
摘 要: 介绍了高炉出铁沟耐火材料、炮泥、硬质压入料的研究与应用的进展。从环保、长寿、高炉顺行的角度,给钢铁行业的工作者以借鉴,以利于降低成本,提高高炉的利用效果铁沟采用溶胶结合、无污染浇注料,炮泥采用树脂或无污染有机物结合,提高硬质压入料的抗氧化性与抗侵蚀性能是发展方向。
关键词:高炉;耐火材料;铁沟;浇注料;炮泥;修补
 
高炉长寿顺行是稳定炼铁生产的基本保证。高炉建成投产后,在确保炉体耐火材料修砌质量的前提下,一代炉龄可达15~2O年,炉体的长寿问题基本得到解决。保持高炉长寿顺行,出铁过程要顺利,开铁口、堵铁口要稳定,炉子局部有问题时需压入修补,这些都是必须做到的日常性工作;而有关这些方面的研究对于高炉的日常维护是必要的。本文综合不同的报道与研究结果,介绍了铁沟、炮泥、压入修补料的研究与使用情况。
 
1 出铁沟耐火材料的研究
高炉出铁沟的工作层主要采用氧化铝、碳化硅、碳素组成的材料。数百立方米容积的小型高炉,每次出铁量少,散热快,单铁口出铁,清除残余渣铁较困难;一般采用非储铁式主沟,多采用免烘烤捣打料,施工简单,使用寿命较短,几天或十多天就需清沟重新铺沟。这类材料一般用树脂结合,在成型使用过程中产生有害气体较多,恶化了作业环境。中型、大型高炉一般有2~4个铁口,采用储铁式主沟,主出铁沟多用的是Al2O3-SiC-C质浇注料,按照施工方式可分为自流浇注料、快干浇注料等类型;按照结合系统,除水泥结合浇注料外,最近也多有溶胶结合、氮化物结合浇注料的报道;水泥结合浇注料中温强度有降低,其中碳素抗氧化的效果较差,使用寿命一次通铁量在8~12万t,高炉容积越大,顶压力大,铁水的出铁冲击力也大,对沟衬的冲刷和磨损也增加。武钢开发的溶胶结合浇注料为自洁净结合浇注料,不采用水泥结合,温度增加,抗压强度提高,不存在中温区强度损失,抗氧化性能好,自流型浇注料的通铁量可达到15万t;而快干型的浇注料成型后1h即可脱模,快速烘烤2~3h即可投入使用,在2200m。高炉主沟使用,经过1~2次修补后通铁量可达到20万t。氮化物结合的主沟料有研究报道。不同浇注料的性能见表1(表1详见原文)。
从性能测定结果看,溶胶结合Al2O3-SiC-C质自流浇注料烧结致密,高温下的抗折强度比低水泥浇注料要高,且抗氧化性能亦好,因此材料在使用过程中碳素氧化少、渣与铁水渗透破坏小、抗侵蚀性好,能快速烘烤不产生裂纹,抗热震稳定性优良。
为评价不同材料的环保性能,对浇注料在不同温度加热后于空气中总挥发有机物的量(TVOC)作为检测比对指标和检测的依据。其检测方法是:在同一环境条件下,分别检测溶胶结合Al2O3-SiC-C质浇注料与水泥结合Al2O3-SiC-C质浇注料遇热所释放的TVOC含量。用PGM-7240TVOC测定仪测定室内空气中的TVOC浓度作为背景,分别测试两种产品加热后释放的总挥发性有机物(TVOC)在空气中的浓度值,取其1min的平均值减去背景值作为产品释放有毒气体的贡献值。测试样本采取随机抽样,设定温度500,600,800℃时加热测试。同样条件测试对比样结果见表2。
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溶胶结合Al2O3-SiC-C质浇注料遇热所释放的TVOC含量低于常用的水泥结合Al2O3-SiC-C质浇洼料遇热所释放的TVOC含量,加热800℃后有害气体排放量减少率为94.55。这些改进有利于改善炉前的作业环境。
 
2 炮泥的研究
炮泥同时具有堵塞出铁口及同时保护炉壁和炉缸的机能。要维持高炉顺行高产,确保稳定操作的关键是出铁口的深度。炮泥使用适当,出铁口的深度就会延长,其深度越深则出铁状态就会越稳定,同时对炉缸也起到较好的保护作用。
早期的炮泥多用矾土或粘土类骨料、结合粘土、焦炭与水的混合物,后来逐步使用非水系的煤焦油结合剂。高性能的煤焦油系炮泥材料是伴随着高炉的大型化、高压化而来的,对出铁口堵塞的坚实性和出铁时的耐侵蚀性要求越来越高,开始采用SiO2-Al2O3-SiC-C系炮泥材料;采用叶蜡石、粘土、碳化硅、焦炭等原料,同焦油混练。为了改善炮泥产品性能,进一步提高其强度及耐侵蚀性,采用刚玉、金属硅、绢云母粉或氮化硅铁等材料,并有树脂结合炮泥的应用报道。不同组成与性能的炮泥技术指标见表3。
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炮泥要做好,不仅要考虑组成、成分、性能的要求,还要更多地考虑生产环境与条件。不同的高炉对炮泥的要求也各异,就是同一高炉在不同时期对炮泥的要求可能也不一致,因此需根据不同的情况分别处理。如开炉初期,要从维护铁口的深度、稳定出铁操作的角度考虑,这时的强度要求高一些对铁口的维护和炉缸的保护有利;在稳定铁口深度的同时,又要利于铁口的开口作业,需根据泥炮及开孔机的性能综合考虑炮泥的性能设计。为了减轻出铁作业劳动强度、减少炮泥消耗,需妥善考虑出铁的周期以降低成本。国内外对树脂结合的炮泥都做过研究与应用,目前树脂与焦油混合的结合剂仍优于单一的树脂结合剂,树脂更好的完全取代焦油,且应用良好,需进一步研究;而环保型有机物结合的炮泥已有应用研究的报道。
 
3 硬质压入料的研究
硬质压入修补料的主要原料采用焦宝石、刚玉、碳化硅、碳素材料,如果用水性结合剂,则对中小型高炉较适用;而大型高炉为了确保安全、高效和提高修补料的利用效率,多采用酚醛树脂结合剂,安全稳定,以提高其修补效果。影响高炉压入料应用效果的主要因素有:①材料应具有良好的流动性,进入炉内过程中不凝固;② 材料应与基体具有良好的粘结性能,抗渣、铁侵蚀性能优良;③ 高温下具有良好的热稳定性能,不开裂。针对上述因素。研制的硬质压入料主要原料粒度分别为3~1mm、1~0mm及小于0.076mm的细粉,且加入了碳化硅、碳素石墨材料,以增加其耐磨损与热稳定的性能。研制的硬质压入修补料指标见表4。
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硬质压入料的关键是结合剂树脂的选择。树脂既要在管道内输送料,又要起到结合剂的作用,烧结后还要形成致密的结构。对于酚醛树脂,其溶剂主要为丙酮、酒精、二丁脂、二辛脂等,但酒精为易燃易爆物质,因此采用高沸点的溶剂作为稀释剂,改性酚醛树脂作为硬质压入修补料的结合剂。
 
4 结 语
高炉长寿顺行中的耐火材料,无论是出铁沟耐火材料、炮泥,还是压入修补料,都有一个逐步改进的过程。现阶段有些材料仍在使用焦油、沥青、树脂等有机的有害物质,但随着环保要求的提高,必然要求改善材料的组成,以利于人体健康。另外,从降低成本和提高工效的角度考虑,应在某些材料的预组装、施工设备的机械自动化方面做深入细致的研究,因为某些材料的施工方法的细微改进,也可在很大程度上改善材料的性能,如施工工艺与操作方法的改进,辅助一些更环保的材料设计,就会更好地改善高炉的环境,进而实现安全环保生产和降低耐火材料消耗与成本。
 
摘自《中国冶金》2006年5月第16卷第5期
作者 徐国涛(武钢技术中心)
编辑 蔚金哲 021-26093241

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