宝钢不锈钢事业部上半年多项能耗指标创佳绩

2010-07-21 11:54 来源: 我的钢铁

截至6月底,宝钢不锈钢事业部多项能耗指标创历史最好水平:吨钢综合能耗指标达到708.5千克标煤、吨钢余能回收52.1千克标煤、吨钢耗新水3.9立方米、蒸汽放损率降到1.59%。

今年来,不锈钢事业部充分发挥能源成本管控体系的作用,从能介、工序、系统三个维度管控,从价格、消耗、结构三个角度切入,全方位、全过程关注和管控事业部能源成本。确定了36个能源成本控制关键指标,确立了工序能源成本倒逼目标,通过月度预算、月评价、旬分析和日跟踪等制度,合理利用能源介质,减少高价能源的使用量。

通过每旬“指标控制跟踪检查表”进行准确跟踪,重点对未完成的指标进行剖析,提出下阶段控制举措和目标,从而促进指标不断改进,成本全面改善。转炉生产组织安排和冶炼节奏直接影响转炉煤气的回收,为此,不锈钢事业部能环部直接介入到生产调度控制系统,提前掌握了解转炉的冶炼状况,结合用户的需求,正确减持和增持柜内煤气,保证煤气进出平衡,进而实现回收最大化,上半年吨钢转炉煤气回收量为99.06立方米,同比提高了0.63立方米。

开展技术攻关是不锈钢事业部降低能源成本的重要途径。如针对内部蒸汽系统的问题,能环部成立了课题组,组织事业部各分厂、部门进行攻关,并对炼钢、热轧蒸汽系统等进行优化。通过努力,炼钢吨钢余热蒸汽回收达到了120千克,同比增加了25%;热轧吨钢余热蒸汽回收达到50千克,同比增加了20%;烧结余热也从无到有,吨烧结矿可回收蒸汽逾70千克。

与此同时,不锈钢事业部能环部还围绕循环水系统、鼓风系统成本等与各生产厂联手进行系统攻关,共同推进了多项优化和改进措施,确保了循环水和鼓风系统的持续改善。上半年,循环水吨钢电耗同比下降了5.36千瓦时,直接降本944万元;鼓风系统的吨钢能耗成本同比下降了2.86元,取得了相当可观的经济效益。

设备精心维护,费用精细控制,也促进了不锈钢事业部能源系统加工费用持续下降。今年以来,不锈钢事业部能环部对检修费、机物料、药剂费加强控制,做到事前积极策划,提前梳理,做好详细的预算,在月度推进过程中,有效利用设备管理系统和PSCS系统,指定专人负责跟踪备件材料的领用。同时,能环部大力开展检修自力项目,降低工程委托费用,上半年开展自力项目1126项,自力工时8021.5小时,减少了检修委托,有效降低了检修费用。在药剂的使用上,能环部通过与宝钢股份采购部的沟通和与宝钢股份能环部的对标,采用非承包和转承包,甚至招标等管理措施,上半年节约药剂费183万元。


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